面对逐年增加的科研生产任务压力和严格的产品交付节点,航天科技集团四院7414厂各生产车间在现有资源能力紧张、扩能建设还“在路上”的情况下,眼睛向内深挖潜能,使有限的资源发挥出最大作用,有力地推动了任务产出速度。
为小设备增添新功能。随着批产、新研任务不断增加,多种加工难度高、需求量大、交付要求急的产品涌进了该厂2车间精加单元班组,导致关键设备出现多任务“打架”现象。面对这一情况,班组在统筹优化生产安排的同时,通过创新改造为其他设备赋能,有效缓解了重点设备压力。这些小设备能力拓展后,平均每台产品可减少重点设备16小时加工时间,产品现场滞留时间明显缩短。
巧编计划提高设备利用率。该厂5车间盘环组,以前基本一人操作一台设备,大家少有交集。随着任务量的增加,该生产模式已很难满足产出要求。为此,盘环组通过摸索试点,总结出一套人歇机不停的生产运转模式,既减轻了操作者劳动强度,又提高了设备利用率。在一批次法兰件紧急加工任务中,盘环组利用该生产模式,让以往需要20多天才能完成的任务,只用了8天时间便全部完成加工,产出效率提高了一倍多。
自解难题拓出新“工位”。由于某产品铝裙加厚速度快,铣削工序加工路径比较复杂,一直以来该厂2车间都是在四轴五联动数控设备完成加工。但随着任务量暴增,该设备虽24小时运转,产出压力依然非常大。面对这种局面,该车间将目光投向新引进的数控龙门镗铣加工中心,组织工艺技术人员根据设备行程和加工参数,现场测绘、设计、制作出专用工装,重新制作新程序、调整切削参数、优化加工方法,解决了设备加工工作台尺寸不够,产品无法装夹等问题,使设备具备铝裙加厚块加工能力,减轻了四轴五联动数控设备生产压力,为该产品铣削加工拓展出新“工位”。
用缠绕工装为设备“解套”。基于阴极辊产品特点和产品质量精度等方面要求,该厂铜箔装备分厂阴极辊缠铜工序以往都是在大型卧车上进行,需要长时间占用卧车,使得承担阴极辊精车加工的设备被彻底缚住了“手脚”。为给大型卧车“解套”,分厂在充分论证后,组织工艺技术人员自行设计制作了一种缠绕工装。经过调整试验和不断改进,该工装不但运行稳定,而且操作非常简单。大型卧车被“解套”后,阴极辊辊芯精加工产出能力得到大幅提升,并创纪录地突破月产百台大关。
小小改革创新虽不起眼,但其爆发的能量在科研生产任务完成中的作用却不可低估。这样的改革、这样的创新故事在7414厂随时都在发生。(郭建华)