8月份,航天科技集团七院7111厂11车间召开了各型号生产任务完成情况分析会,推出纾“痛点”、解“难点”、通“堵点”三招新举措,进一步提升产能,畅通路径,为科研生产赋能。
纾“痛点” 手工作业更顺畅
据半年生产数据分析,钳工和研磨等手工作业占比较多的工种加工工序繁多,制约着生产效率的提升。该车间整合调动各方力量,打出“组合拳”,有效纾解痛点。
8月中旬,该车间组织技术人员对批量最大的两个型号零件进行了认真梳理,共梳理出119种含钳工工序零件,合计245道钳工工序,53种含研磨工序零件,合计69道研磨工序。通过逐项工艺评审,对一些零件的钳工工序进行局部调整或整合到其他工序中。经过优化,钳工工序节省了大量的劳动时间,大大提升了工作效率。
由于研磨工序多为精密加工,产品的各项技术指标要求高,很多工序没办法进行取消式调整。为此,车间又为研磨组购置了手持式平面抛光机,使壳体类零件平面研抛效率提升一倍以上。
解“难点” 技术创新更大胆
针对生产环节中存在的难点问题,车间从工艺优化和技术创新两方面着手,双向发力。
带锥孔活塞杆主要使用在各固体型号中,其产品数量较大,一直是影响型号交付的一大瓶颈,再加上镀铬层厚薄不均匀等问题,更加大了产品按时交付的难度。为此,11车间以该产品为突破点,开展工艺优化。目前工艺方案已经商讨完毕,工艺人员正编制验证工艺规程,将尽快完成对现场产品验证。
车间从生产实际出发,高度重视技术创新。从3月起,该车间开始使用珩磨设备取代粗研工作。某型号壳体由于孔径较大、深度较长,其研磨工具十分重,加工接触面积大,导致研磨难度直线上升,加工质量难以令人满意。为此,技术操作人员采用加工工具与零件内孔尺寸进行微调的珩磨方法,在精珩时使用珩磨头进行手工研磨,大大缩短了加工时间,既保证了加工质量,又大幅提升了加工效率。
通“堵点” 加工效率更高
近几年,珩磨的加工效率问题一直令车间头疼不已。零件在“最后一米”处遭遇堵点,同时新的产品还在不断涌入,使珩磨加工滞胀问题严重。
为有效疏通堵点,从2020年起,该车间购入珩磨新设备,新老设备共同发挥作用,使各重点型号作动筒和蓄压器壳体的加工效率倍增。但随着投产数量的增加,现有珩磨设备仍无法满足加工需求,多项关重件又要回到老设备上进行加工,而且还要经过粗、精两次装夹,生产效率无法满足任务要求。
随着新型号零件的加工尺寸要求越来越大,精度要求越来越高,零件珩磨和研磨参数难以达到技术要求。为有效解决该问题,珩磨和研磨操作者经过现场交流讨论,重新改进珩磨条密度,并调整加工工具行程速度,以此提高零件的形位公差。经过多次试验,该车间成功解决了零件表面出现网纹的问题,大大提升了产品一次交检合格率。(张红平)