近日,航天科技集团七院692厂传来好消息:该厂204车间火箭类产品产量再创历史新高,比2022年平均值提升了70%以上。
人还是那么多,地方也还是那个地方,成绩却又上一台阶,用了什么魔法呢?
“排兵布阵”中的大智慧
早在9月初,204车间就对产品齐套情况进行了研判,分析出除火箭类产品外,其余各类产品将会逐步处于不饱满的状况。于是车间根据前期火箭类产品单元化生产的运行情况,及时将生产任务相对不那么饱和班组的3名人员调整至火箭类产品生产主战场——组装3班。
车间以单元化生产为牵引,按照“主辅岗分离”的思路,从“适合的人干适合的事”入手,想方设法提升岗位及人员的适配度:以操作难易程度、熟练度要求、质量风险、返工返修难度等要素为依据,对每一个生产岗位进行分析,划分高技能、非高技能岗位;从操作技能高低、操作经验多少入手,将生产人员细分为主岗和辅岗。高技能岗位以主岗人员为主,辅岗为辅,非高技能岗位则相反。这样的“主辅岗分离”模式,将人力、物力都用在了最合适和最科学的地方,不仅降低了主岗人员的操作强度和工作难度、增强了辅岗人员对各个环节的参与度,也提升了大家的操作技能,保证了产品的生产质量和生产效率。
胶皮是火箭类产品生产中消耗量很大的物料,平时需要工厂随时供货。但9月份工厂库房存量较少,导致原材料时不时“断流”。
针对这一情况,该车间迅速对生产任务结构进行调整。在该型号柔性胶皮供应顺利时,正常安排生产;当出现供应紧张时,转而开启不需要该型号胶皮的其他生产任务。灵活的排产方式,有力保证了班组各项生产任务的顺畅进行。
自动化生产线上的“巧思路”
近几年,692厂自动化生产线如雨后春笋般涌现,在解决了很多原有生产难题的同时,大幅提高了生产效率。
在组装3班有一条壳体粘接自动化生产线,车间针对自动化设备建设一直坚持“边使用边改进”的螺旋式上升模式。在最近一次的改进中,攻关团队针对生产中出现的问题,进行多轮测试和分析,最终选定了解决方案。
看似简单的一招,却有效地解决了问题,不仅产品一次交检合格率达98%,而且生产难度也大大降低。
在火箭壳体涂刷胶液的生产过程中,操作人员必须用刷子深入壳体内部反复涂刷。由于作业空间受限,操作者常常弄得满手都是胶液。攻关团队开发了旋转驱动装置,使每发产品涂刷仅需30秒,大大提升了涂刷的均匀性和效率。目前,团队已将该装置推广应用在其他型号中。
近期,面对年底收官压力,车间也早有准备,一方面继续从其他班组抽调人手,轮流协助火箭类产品的装配生产;另一方面由技术人员梳理当下生产痛点及自动化设备短板,继续推动研发及改造计划。
“我们全体拧成一股绳,马力全开冲刺向前,面对全年任务目标,我们有压力更有信心!”车间副主任刘晓辉说。
(罗咏梅)