航天科技七院7111厂12车间电位计班组冲刺生产任务侧记

文章来源:中国航天报 发布时间:2019-12-12

今年,航天科技集团七院7111厂12车间电位计班组任务格外繁重,26个批产、研制型号,多达几千台产品的生产任务压力扑面而来。

面对技能短板、人员紧张、设备不足等制约生产能力的严峻现实,电位计组不苦干、不死干、不蛮干,从加强技术培训学习、促进技能提升着手,改革生产方式,改良工装设备,在第三季度生产任务中,用跑步冲刺的速度,超额完成季度生产计划。

12车间电位计班组有一半人员都是青年员工及转岗员工,他们的技术相对薄弱。为了缩小技能差距,让青年员工迅速成长为技术能手,保障繁重的生产任务顺利完成,12车间举行了专题培训,由质量员、工艺负责人、特级技师组成的培训团队,对全组进行了电位计工作原理、电阻焊线技巧等培训,培训达到38人次。培训后,电位计队伍的员工在生产中明显减少了低层次“卡滞”问题。

同时,班组长韦登川大胆鼓励“老徒带新徒”,抓住年轻人带徒弟的心理特点——自己首先主动多学多干才能不愧“做师父”,在青年员工中形成了比学赶帮超的学习风气,从思想上调动员工的学习、生产积极性,迅速提高了员工技能。

电阻线性修刻的合格率控制一直都是老大难,按固有的工艺方法操作,需要耗费大量的时间去调试。

面对堆积如山的产品,技师张碧看在眼里,急在心里。她反复揣摩,创新提出电阻阻值数据设置上、下限的内部控制方法,经工艺人员的技术支持,优化后的方法验证了可行性,一次交检合格率由70%提高到90%。

为了减少返修造成的时间成本、产品成本浪费,电位计班组从第一个工序就严格控制,不但自检、互检,还增加了交叉自检、互检,稳扎稳打,从生产源头把好每一关,虽然每一步“慢”一点,但交检合格率稳步上升。

电位计班组随处可见的除了产品、设备,就是自制的工装。电阻环在双面刻的时候,因为需要两面反复操作,电阻环上的导线极易扭曲划伤,严重影响电阻环性能,引起返修。作为特级技师,韦登川经过观察思考、多次试验,最终确定,在修刻工装上开了一个导线槽,将导线固定后,不管是电阻环的正面和反面都不再受到导线的束缚,在实干中成功地找到了解决方法,精活细干,实现该工序零返修。

在第三季度的突击生产中,电位计班组发扬“精雕细作电位计,提效促能突交付”的风格,秉承“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,13人紧紧抱团,产品交付计划完成1200台、实际完成1530台,累计加班1301小时,克服多重困难,在工作中积攒了新的管理经验、新的生产理念,为第四季度的攻坚战打下了坚实的基础。(陈沅)